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启东市焦化废水深度处理一体化设备追求实用
焦化废水是煤在高温干馏、煤气净化以及化工产品精制过程中产生的废水,其主要污染物为氨氮、、硫化物、苯系物、酚类、杂环和多环化合物等。我国目前有1300多家焦化企业,主流生化处理工艺多为不同形式的A/O法,而废水经生化处理后很难实现达标排放,故有效的深度处理技术是焦化废水处理及回用的关键。
臭氧氧化作为目前应用泛的一种高级氧化技术,其产生的羟基自由基(·OH)可以将部分有机污染物氧化为CO2,H2O,同时还可以将部分长链、难降解物质氧化破碎为短链小分子,提高可生化性。因此,臭氧氧化工艺往往与生化工艺相结合,目前应用较广泛的是“臭氧+曝气生物滤池(O3+BAF)”工艺,而膜生物反应器(MBR)相对BAF拥有更好的生化处理机能和固液分离效果,用MBR代替BAF组成的“O3+MBR”工艺应用于焦化废水的研究和工程实例少见报道。
辽宁省某焦化厂废水处理工程采用“AAO+混凝”二级处理工艺,出水未能达标排放,拟进行提标改造作为循环水回用。本文采用中试“O3+MBR”组合工艺对该废水处理工程混凝出水进行处理,以满足反渗透系统的进水要求,分别对臭氧投加方式、臭氧氧化时间进行优化,以优化后的臭氧氧化出水为MBR系统进水,考察了MBR系统不同停留时间的处理效果并进行优化,拟为该废水处理工程的提标改造提供技术支持和参数。
臭氧发生器规格为80g/h,试验时保持气体流量和臭氧浓度基本不变。一体式MBR膜组件产水量为5~10t/d,采用PVDF平板膜,膜孔径≤0.1μm,单片膜面积0.4m2,共50片,出水泵通过时间继电器控制,产水8min,停止2min,运行过程中无需冲洗,2个月进行一次维护性清洗。膜跨膜压差(TMP)通过真空表来检测。MBR膜组件底部设有曝气装置,可提供微生物新陈代谢所需的氧气,同时能产生紊动以冲刷膜表面,污泥接种该焦化厂好氧池污泥,污泥质量浓度维持在7000~12000mg/L。
启东市焦化废水深度处理一体化设备追求实用
等的研究表明,多点布气可有效促进臭氧传质,并对水中有机物具有良好的处理效果,但当布气点个数多于3个时,臭氧传质效率无明显提升,并且易造成出水ρ(O3)过高,不利于后续工艺运行。黄年龙等[5]的研究表明,采用2点布气时,第1段臭氧投加量一般为投加总量的50%~80%,采用3点布气时,第1、第2、第3段臭氧投加量分别为总量的80%~40%,10%~30%和10%~30%。因此,本试验选取的臭氧投加方式为单段、2段(1∶1,2∶1)、3段(1∶1∶1,4∶2∶1,6∶3∶1)6种方式。
不同臭氧投加方式下色度的去除效果如图2所示。试验过程中进水色度在60~80倍变化,废水在臭氧柱内停留时间均为30min,出水色度为36~52倍,单段、2段(1∶1,2∶1)、3段(2∶1∶1,4∶2∶1,6∶3∶1)6种投加方式下的色度平均脱除率分别为30.75%,35.80%,37.82%,36.23%,40.63%,43.39%。可见,当投加方式及比例为3段(6∶3∶1)时,色度去除率。
不同臭氧投加方式下COD的去除效果如图3所示。6种臭氧投加方式下COD平均脱除率分别为26.39%,28.48%,30.17%,32.22%,37.58%,40.25%。由于臭氧在臭氧柱内上升的过程中,臭氧气泡粒径逐渐变大,传质效果变差,同时臭氧半衰期短,当采用单段和2段投加时,第1、第2段投加的臭氧未被充分利用而逸出或分解,导致臭氧利用率偏低。同时,在臭氧柱中随着水流方向,废水中有机物含量逐渐降低,所需臭氧量逐渐降低。实验结果表明,COD脱除率从
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